當廢水中含油量過大,整個系統泥質變輕,在操縱過程中不能很好控制其在二沉池的停留時間,易造成缺氧,產生腐化污泥上??;當曝氣時間過長,在池中發生高度硝化作用,使硝酸鹽濃度高,在二沉池易發生反硝化作用,產生氮氣,使污泥上??;另外,廢水中含油量過大,污泥可能挾油上浮。當廢水中含表面活性物質較多時,易預先用泡沫分離法或其他方法去除。 加裝上、下游導流板是改善流速分布、進步充氧能力的有效方法和最利便的措施。
盡管氧化溝具有出水水質好、抗沖擊負荷能力強、除磷脫氮效率高、污泥易不亂、能耗省、便于自動化控制等長處。導流板與其他改善措施比擬,不僅不會增加動力消耗和運轉本錢,而且還能夠較大幅度地進步充氧能力和理論動力效率
在氧化溝中,為了獲得其獨特的混合和處理效果,混合液必需以一定的流速在溝內輪回活動。微生物的負荷高,細菌吸取了大量營養物質,因為溫度低,代謝速度較慢,積貯起大量高粘性的多糖類物質,使活性污泥的表面附著水大大增加,SVI值很高,形成污泥膨脹。 4.2 泡沫題目
當廢水中的碳水化合物較多,N、P含量不平衡,pH值偏低,氧化溝中污泥負荷過高,溶解氧濃度不足,排泥不暢等易引發絲狀菌性污泥膨脹;非絲狀菌性污泥膨脹主要發生在廢水水溫較低而污泥負荷較高時。氧化溝的曝氣設備一般為曝氣轉刷和曝氣轉盤,轉刷的浸沒深度為250~300mm,轉盤的浸沒深度為480~ 530mm。但是,在實際的運行過程中,仍存在一系列的題目。
發生污泥上浮后應暫停進水,打壞或清除污泥,判明原因,調整操縱。通過增加曝氣池污泥濃度或適當減小曝氣量,也能有效控制泡沫產生。上游導流板安裝在距轉盤(轉刷)軸心4.0處(上游),導流板高度為水深的1/5~1/6,并垂直于水面安裝;下游導流板安裝在距轉盤(轉刷)軸心3.0m處。
因為進水中帶有大量油脂,處理系統不能完全有效地將其除去,部門油脂富集于污泥中,經轉刷充氧攪拌,產生大量泡沫;泥齡偏長,污泥老化,也易產生泡沫。另外也可考慮增設一套除油裝置。一般以為,最低流速應為0.15m/s,不發生沉積的均勻流速應達到0.3~0.5m/s。用表面噴淋水或除沫劑去除泡沫,常用除沫劑有機油、煤油、硅油,投量為0.5~1.5mg/L。 4.1 污泥膨脹題目
。但最重要的是要加強水源治理,減少含油過高廢水及其它有毒廢水的進入 4.3 污泥上浮題目
針對污泥膨脹的起因,可采取不同對策:由缺氧、水溫高造成的,可加大曝氣量或降低進水量以減輕負荷,或適當降低MLSS(控制污泥回流量),使需氧量減少;如污泥負荷過高,可進步MLSS,以調整負荷,必要時可休止進水,悶曝一段時間;可通過投加氮肥、磷肥,調整混合液中的營養物質平衡(BOD5:N:P=100:5:1);pH值過低,可投加石灰調節;漂******和液氯(按干污泥的0.3%~0.6%投加),能按捺絲狀菌繁殖,控制結合水性污泥膨脹[11]。與氧化溝水深(3.0~3.6m)比擬,轉刷只占了水深的1/10~1/12,轉盤也只占了1/6~1/7,因此造成氧化溝上部流速較大(約為0.8~1.2m,甚至更大),而底部流速很小(特別是在水深的2/3或3/4以下,混合液幾乎沒有流速),致使溝底大量積泥(有時積泥厚度達1.0m),大大減少了氧化溝的有效容積,降低了處理